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奥氏体不锈钢带材的感应加热固溶处理试验情况
20世纪70年代,国内曾对厚度为0.9~1. 8mm、宽度为220~ 280mm的lCr18N19T1不锈钢带进行利用横向磁场感应加热固溶处 理试验,取得了较好的效果。0. 9mm×280mm钢带以1.O~ 1.5m.min 1的速度通过感应器,被加热到1000~1200℃后立刻 空冷。经此处理后钢带的各项性能均优于传统固溶处理后的钢带。 特别显著的特点是与贯通式电加热连续固溶炉相比,可以节约电能 约60%以上。同样,如果该工艺解决了温度均匀化之后,将成为 奥氏体不锈钢带材固溶处理的理想方法。
奥氏体不锈钢板的感应加热固溶处理情况
1973年,北京机电研究所进行了奥氏体不锈钢板材的感应加 热固溶处理试验。试验钢号为lC.r18N19T1和O(、r18 N110。热轧不 锈钢板厚度为30~oOmm。感应加热用电源功率为lOOOkW,频率 为1000Hz。钢板置于水平滚道上移动进入纵向磁场加热感应器, 感应器出口处钢板温度为1000~1100℃,立即进入喷淋淬火室上 下冷却完成固溶处理。
试验结果如下。
(1)当固溶温度控制在1030~1100℃时,钢板的晶间腐蚀性 能、室温力学性能、晶粒度均符合技术要求。
(2)钢板沿横断面温度均匀,钢板中心与边缘温差约为50℃。
(3)生产率为0.5~1.Ot.h-i,电能单耗为1250~1450 MJ.t-l。
(4)存在的问题是固溶处理后钢板产生弯曲变形。解决办法是 设计钢板进入感应器后,保持钢板上下表面与感应器内表面之间间 隙应均匀一致,使加热温度均匀,以减轻因温度差异而产生的变形。同时,喷淋冷却器应保持上下面的喷水孔均一,喷水压力均衡 和水量均衡,以减少因冷却不均而造成的变形。